川崎机器人:自动焊接机器人中变位机自动焊接技能的开发
川崎机器人自动焊接机器人中变位机自动焊接技能的开发:
传统工程油缸焊接选用简易焊接专机焊接川崎机器人,手工操作,焊接参数、工件定位悉数由操作工人确定,精度低,工件的焊接质量良莠不齐,无法满意自动化出产要求。
传统工程油缸焊接选用简易焊接专机焊接川崎机器人,手工操作,焊接参数、工件定位悉数由操作工人确定,精度低,工件的焊接质量良莠不齐,无法满意自动化出产要求。
因而,开发了变位机自动焊接技能,变位机是缸筒焊接工作站的中心装备,变位机规划了三个伺服电机轴,经过PLC控制系统,与自动焊接机器人实时通讯,然后完成工件的自动化焊接。
因为变位机的传动选用了伺服系统,传动精度到达0.05mm级,充沛满意工件的精度要求。
考虑焊接节拍,选用双工位,工位1为装卡、预热、卸货工位,工位2为机器人焊接工位。
因为变位机的传动选用了伺服系统,传动精度到达0.05mm级,充沛满意工件的精度要求。
考虑焊接节拍,选用双工位,工位1为装卡、预热、卸货工位,工位2为机器人焊接工位。
两个工位一起进行作业;然后减少作业时刻、提高出产功率,焊接完成一件工件的总时刻约5.5min;
经过预先编制的焊接工序,焊接机器人对装卡结束的工件自动焊接。
变位机主要由2个外部轴、克己旋转轴、工件定位卡具等组成。
经过预先编制的焊接工序,焊接机器人对装卡结束的工件自动焊接。
变位机主要由2个外部轴、克己旋转轴、工件定位卡具等组成。